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燃气电厂余热锅炉的化学清洗
时间 :2017-01-06 06:12:53 作者 :admin 点击:393次
上海某燃气电厂一期工程装机容量为4套400MW级蒸汽-燃气联合循环机组 ,建设4套SGT5-4000F型号高效单轴联合循环发电机组 ,余热锅炉为三压 、再热 、无补燃 、卧式 、自然循环燃机余热锅炉 。主要由进口烟道、锅炉本体(受热面模块和钢架护板) 、出口烟道及烟囱 、高中低压锅筒 、除氧器 、管道 、平台扶梯等部件以及给水泵 、再循环泵 、排污扩容器等辅机组成 。
高压锅筒筒体材料为BHW35 ,封头材料为SA-516Gr70 ,中 、低锅筒筒体和封头的材料均为SA-516Gr70 。高 、中压蒸发器管子材料均为SA210-A1 ,低压蒸发器管子材料前3排为SA213-T11 ,其余为SA210-A1 ,高 、中压省煤器及给水加热器管子材料均为SA210-A1 。
2号余热
锅炉清洗
采用双氧水除油清洗+EDTA低温清洗+二甲基酮肟钝化工艺 。化学清洗工作分两个阶段进行 :第一阶段凝汽器碱洗从2011年1月8日至1月9日结束 ;第二阶段从2011年2月9日启动一台清洗泵进行高 、中 、低压系统水冲洗开始至2月13日化学清洗工作全部结束 。按2月10日12∶15锅炉进双氧水清洗开始至2月13日14∶00停清洗泵 ,清洗结束为止 ,累计耗时74小时左右 。清洗时进行了化学分析 ,同时用监视管段和腐蚀指示片 ,来监测整个化学清洗过程 。化学清洗总共用除盐水量约2800吨(包括凝汽器碱洗) ,天然气总共用2.974万立方 。
1.2 清洗范围 、
锅炉清洗
介质及流程
1.2.1 清洗范围 。凝汽器汽侧 ,凝结水系统 ,旁路除氧器 ,锅炉低压 、中压 、高压系统的省煤器 、蒸发器 、汽包及其联络管道 。
1.2.2 清洗介质 。凝汽器采用双氧水除油清洗 。凝结水系统 ,旁路除氧器 ,锅炉低压 、中压 、高压系统的省煤器 、蒸发系统 、汽包及管道采用双氧水除油清洗+EDTA清洗+二甲基酮肟钝化 。
1.2.3 清洗流程 。
第一 ,凝汽器双氧水清洗流程如图1所示 :
第二 ,系统清洗流程如图2所示 :
1.3 被清洗系统的水容积与化学清洗用设备
1.3.1 被清洗系统的水容积如表1所示 。
1.3.2 主要化学清洗用的设备如表2所示 。
2 化学清洗过程
2.1 凝汽器双氧水清洗
2011年1月8日 :
13∶03启动一台凝泵循环 ,系统检查 ;14∶10凝汽器水冲洗 ;13∶53取样水质目测清 ,无杂物 ;14 :00停凝泵 ,冲洗结束 。
2011年1月9日 :
10∶19凝汽器本体进药 ,至11∶10进药结束 ,共用双氧水量220kg ;H2O2浓度 :0.1% ;温度40℃ ,进行浸泡清洗 。
15∶05清洗结束 。15∶15排放双氧水清洗液至废水系统 。
16∶40凝汽器经3次上水-放水水冲洗后 ,取样水质目测清 ,无杂物 ,冲洗结束 ,停凝泵 。
凝汽器双氧水清洗阶段共用水量约450吨 。清洗后进行了凝汽器人工清理工作 。
2.2 凝结水/锅炉的低压 、中压 、高压部分冷态水冲洗
2011年2月9日 :
10∶45启动清洗泵 ,锅炉上水 ,冲洗高压系统 。
12∶10~14∶05高压系统经2次上水-放水 ,取样水质目测清 ,无杂物 。
14∶05清洗泵打自循环 ,切换阀门 ,冲洗中压
系统 。
14∶05~15∶05中压系统经2次冲洗 ,取样水质目测清 ,无杂物 。
15∶55~18∶35低压系统经3次冲洗 ,取样水质目测清 ,无杂物 。
18∶43停清洗泵 。
冲洗高 、中 、低压系统共用除盐水量约1000吨 。
19∶05启动配药泵 ,高 、中压过热器分别进保护液 ,21∶10过热器排空门均出水 ,保护液充满 。
配保护液共用除盐水约70吨 ,联氨70kg 。
2.3 凝结水/锅炉的低压 、中压 、高压部分双氧水清洗
2011年2月10日 :
8∶30启动清洗泵 ,锅炉开始上水 。
9∶40投蒸汽开始升温 。
12∶15上满水 ,建立循环 。
13∶40~14∶20加双氧水 ,双氧水量800kg ,H2O2浓度 :0.1% 。
15∶15回液温度32℃ ,停辅汽 。
15∶20停泵进行浸泡清洗 。共用水量450吨 。
18∶00双氧水清洗结束
18∶35排废结束 ,锅炉上水冲洗 。
20∶40冲洗结束 。共用水量300吨 。
2.4 EDTA清洗
2011年2月11日 :
8∶20启动清洗泵 ,锅炉上水 ,打开省煤器底部排污门冲洗底部排污 。
9∶25停止排污 ,开始投表加 ,建立正式酸洗回路循环 。共用水量480吨 。
10∶12~23∶00升温升压 ,同时系统检查 。
2011年2月12日 :
2∶00~7∶15 EDTA清洗液配完 ,共用EDTA 17.75吨 。
8∶20系统开始进EDTA清洗液 。
9∶30 EDTA加完 。系统进口EDTA浓度 :7.31% ,回液温度 :60℃ 。
10∶30投监视管及腐蚀指示片,此时低压流量200t/h ,中压129t/h ,高压260t/h 。
12∶00剩余EDTA浓度 :4.45% ,pH8.39 ,回液温度 :61.5℃ 。
17∶00 剩余EDTA浓度 :3.02% ,pH8.75 ,铁离子4620mg/L,回液温度 :71.5℃ 。
12∶00 、14∶00 、18∶00 、22∶00 、0∶00都进行了一次10min过热器反冲洗 。
22∶00~2/13 1∶00连续三次取样分析数据相同 ,铁离子6720mg/L 、剩余EDTA浓度1.87% ,pH9.05 ,回液温度 :85℃ 。拆监视管检查 、取腐蚀指示片称重 ,监视管清洗干净 ,EDTA清洗结束 。
2011年2月13日 :
1∶00~1∶30开始加钝化药剂二甲基酮肟 ,氨水调节pH值 。
1∶58钝化药剂加完 ,钝化计时开始 。投加钝化药剂二甲基酮肟共200kg 。此时系统回液温度87.5℃ ,pH9.6 ,低压流量215t/h ,中压125t/h ,高压257t/h 。
3∶00 、5∶00 、8∶00 、11∶00都进行了一次10min过热器反冲洗 。
12∶25停辅助蒸汽 。
13∶20拆监视管检查 ,监视管表面已形成完整钝
化膜。
14∶00钝化结束 。
14∶30~15∶39高 、中压过热器反冲洗结束 。
2011年2月14日 :
高 、中 、低压汽包检查 。
EDTA清洗期间全铁离子浓度与时间曲线如下 :
3 化学清洗结果及评价
第一 ,腐蚀指示片平均腐蚀速率为0.1068g/m2?h(标准≤8g/m2?h) 。
第二 ,腐蚀指示片平均腐蚀总量为1.5486g/m2(标准≤80g/m2) ,详见表3 。
第三 ,被清洗下的垢量计算(不包括沉渣) :
以铁浓度分析数据最后3次的平均值计算 ,清洗容积按400m3计 ,清洗垢量为 :6720×400×1.38=3709kgFe3O4 。
第四 ,监视管检查 ,监视管表面已完全清洗干净 ,金属表面已形成致密 、均匀、黑灰色的钝化膜 ,无点蚀及二次锈 。
第五 ,汽包检查 ,表面已完全清洗干净,钝化膜良好 。
第六 ,汽包 、下集箱 、监视管都进行了钝化膜CuSO4点滴试验 ,结果均达到>10秒为优秀的标准 。
第七 ,化学清洗效果良好 ,符合《化学清洗质量检验评定表》的相应要求 ,经各方面人员检查评价 ,优良率为100% ,总评为“优良” 。
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